對此,該廠技術(shù)人員現(xiàn)場勘查,認真分析,決定研制“不壓井更換光桿裝置”,解決生產(chǎn)難題。經(jīng)過反復研究,提出了嘗試改進原有井口結(jié)構(gòu),實現(xiàn)將光桿接箍上提至21MPa防噴器以上盤根盒以下的空腔部位,關(guān)閉雙閘板防噴器半封,泄壓后進行更換光桿作業(yè)。
但是,由于光桿節(jié)箍不能上提至防噴器以上,導致不能直接關(guān)閉半封進行更換光桿施工,給創(chuàng)新工作帶來了困難。技術(shù)人員深入現(xiàn)場6次,反復研究解決方案。他們把高壓防噴盒下端連接的調(diào)偏套內(nèi)徑增大,取消二級密封裝置,更換短節(jié),并在原有盤根上端加裝塔形盤根,增強密封性能。還在短節(jié)處加裝泄壓考克,增加安全系數(shù)。最后終于突破瓶頸,研制出了“不壓井更換光桿裝置”技改產(chǎn)品。
不壓井更換光桿裝置在TP8CH井檢泵現(xiàn)場進行試驗,關(guān)閉21MPa雙閘板防噴器完成更換光桿,技改裝置試驗取得成功。目前該裝置已在TK849CH等5口井應(yīng)用,現(xiàn)場無磕碰光桿、無刺漏等現(xiàn)象,同時滿足了直接關(guān)閉21MPa雙閘板防噴器進行更換光桿作業(yè)。
該技改項目投資價格約1000元/套,單井節(jié)約生產(chǎn)時間65小時,平均單井增油21.6噸。按照目前油價60美元/桶計算,單井產(chǎn)油效益增加5.1萬元。目前采油三廠已成功應(yīng)用5井次,累計創(chuàng)效25萬元。預計全年應(yīng)用20井次,產(chǎn)生經(jīng)濟效益逾100萬元。
同時,該技改革新項目減少了壓井作業(yè)環(huán)節(jié),避免了壓井造成的環(huán)境污染。還減少了勞動強度,節(jié)約人工成本,降低了安全風險,保障了油氣生產(chǎn)高效運行。
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